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    技術推廣
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    祥光銅業壓縮氣系統能源管理工作實踐

    更新時間:2019-08-29 11:46:12點擊次數:1940次字號:T|T

    2019年6月17日,國家發展改革委發布了最新一期國際“雙十佳”最佳節能技術和最佳節能實踐清單。陽谷祥光銅業有限公司以“能源集中管控節能實踐”的引領性創新繼2018年獲得中國“雙十佳”最佳節能實踐后,斬獲國際“雙十佳”最佳節能實踐殊榮。


    2014年,祥光銅業在行業內首家建成了能源管理中心,被工信部、財政部確定為工業企業能源管理中心建設示范項目。公司以能源管理中心建設為依托,開創性地實施能源集中管控節能實踐,實現年綜合節能量2.85萬噸標煤,減少排放二氧化碳6.06萬噸。

    下面,以公司壓縮氣系統能源管理工作實踐為例,分享公司最佳節能實踐。


    基本情況


    祥光銅業壓縮氣系統,由動力車間生產壓縮氣后,供應到全廠各車間用氣點。目前共有9臺離心機,2臺螺桿機,總裝機功率1.09萬kW,理論可產壓縮氣 9.2萬Nm3/h。系統運行狀況經歷了兩個階段

    1.2015年及以前,共運行7臺離心機、2臺螺桿機;

    2.2016年以來,公司能源管理中心建成并正式投入運行后,在全廠工藝需要壓縮氣氣量有增無減的情況下,共運行6臺離心機和1臺螺桿機,較之前停運了1臺離心機和1臺螺桿機。


    壓縮氣系統能源管理應用實踐


    (一)完善能源計量管理





    按照GB 17167《用能單位能源計量器具配備和管理通則》等有關標準及公司能源管理實際需求,在動力車間輸出管網上增設壓縮氣計量,同時每個使用壓縮氣的車間進氣管網上增設壓縮氣計量,與各車間原有使用點的壓縮氣計量數據一并上傳至能源管理中心,使得總管網壓縮氣的壓力、流量、各車間用氣量,以及動力車間離心機設備等數據都能在調度室監視,一、二、三級計量數據一目了然。


    在此基礎上,建立能源計量網絡圖,按照能源計量數據采集、處理的原則,采用自動化、信息化技術和集中管理模式,對生產、輸配和消耗環節實施集中扁平化的動態監控和數字化管理,自動生成需要的數據報表,實時對數據進行分析,為優化能源平衡的節能改造提供依據,同時更為領導對生產運行作出重大決策提供數據支撐。


    (二)建立合理用能檢查制度


    在企業能源管理工作中,現場調查是重中之重,可以說沒有調查就沒有發言權,優秀的能源管理實踐過程其實就是“人、機、料、法、環、測”標準化的優化過程。


    祥光銅業現場調查的方式為合理用能檢查制度,即由公司能源管理負責人牽頭,組成合理用能檢查小組,按照公司合理用能有關制度,不定期對各車間進行檢查,對壓縮氣等“跑、冒、滴、漏”浪費現象以及其他不合理用能行為,一經發現,拍照取證,并在公司例會上通報,同時責令限期整改,不能按時整改的對相關責任車間進行考核。


    近年來,隨著公司合理用能檢查制度堅決貫徹和有效實施,該項制度本身不斷改進并日臻完善,越來越符合企業能源管理實際,杜絕了能源“跑冒滴漏”的浪費現象,工作的重點轉移到對能源高效利用的持續監管、不斷尋求新的能源績效改進機會,深挖企業節能潛力上來。




    (三)完善能源管理組織機構


    眾所周知,企業將安全生產作為第一要務,能源管理必須在保證生產工藝安全運行的前提下進行,不熟悉生產工藝,節能管理無從管理。為此,在公司領導的部署安排下,我們“自上而下”成立了由能源管理負責人、能源管理科、各車間專兼職能源管理員組成的能源管理組織機構,層層分解任務目標,建立健全能源管理工作體制機制。


    作為牽頭部門,在壓縮氣系統能源管理工作中,能源科加強與各車間專兼職能源管理員的溝通交流、現場確認等一系列工作,以全面掌握各個車間壓縮氣使用點、使用量及使用要求等情況。在此過程中,我們發現了諸如輸配過程中壓差問題、用氣量波動較大、離心機因工藝需要放空較大等許多亟待解決的問題。在充分開展現場調查和數據分析的基礎上,以問題為導向,采用5why分析法,對問題出現的根本原因進行了深入分析,據此制定了“停用1臺離心機”為核心的節能方案。




    (四)開展節能方案現場試驗


    根據節能方案要求,現場試驗由調度室統一指揮進行,具體內容包括:

    1.動力調度臺調出壓縮氣運行畫面,關注壓縮氣總管網壓力、流量變化,同時關注離心機的進氣閥、放空閥的變化;

    2.調度室電話通知壓縮氣使用大戶,告知相關情況,要求其現場關注壓縮氣壓力變化以及對工藝是否有影響,及時和調度室聯系;

    3.調度室發出調度指令,要求動力車間停運1臺離心機;

    4.調度室電話要求動力車間做好對其他運行離心機巡檢;

    5.調度室按照能源科要求每兩個小時抄寫一次數據,并由能源科進行數據分析;

    6.合理用能檢查小組到現場專項檢查壓縮氣來配合試驗進行。

    經過一周左右實驗,新的運行方式完全能夠滿足生產需要,驗證了壓縮氣系統節能方案的可行性。


    (五)建立壓縮氣系統使用標準


    公司組織召開能源管理會議,對壓縮氣系統前期調查、試驗情況進行總結性匯報,對壓縮氣系統實施標準化運行、以及需要各車間配合工作的計劃做了闡述,一致同意支持能源管理科提出的壓縮氣系統使用標準,主要包括:

    1.全廠壓縮氣的產量、壓力由調度室統一監管;

    2.壓縮氣生產設備運行的臺數由調度室管控,調度根據總管網壓力情況下指令啟、停產壓縮氣設備;

    3.各車間用壓縮氣都有一定使用規律,遇到使用量增加或減少超過2000Nm3的環節,須提前告知能源調度;

    4.以車間為單位,增設壓縮氣用量作為一項能耗指標,和電力、水力一樣,規定產品單耗;制定與之相應的獎懲制度等。


    (六)取得可觀的節能收益


    公司充分運用能源管理有關知識,通過能源管理向節能要效益,實施了一系列的調整和集中管控后,產生了可觀的節能收益。自2016年以來,與2015年及以前的運行方式相比,壓縮氣系統每天減少用電量2.7萬kW·h。


    “沒有最好,只有更好?!?019年下半年,公司計劃對壓縮氣系統進一步優化管理,實施生產工藝上的小技改和部分設備的更換。目前,粗略計算可節約用電約300-700萬kW·h/年。


    以上壓縮氣系統能源管理的具體實踐案例。案例雖小,卻可以體現出公司能源管理工作的機制方法。


    “不積跬步,無以至千里”,正是對每個能源績效改進機會“緊盯不放,不斷改進”的嚴苛態度,祥光銅業的能源管理工作才得以取得一些成績。

    借用新鳳祥集團總裁劉志光的一句話作為結尾,與大家共勉—"綠色與創新,是祥光天生的基因;節能,只是能效行業發展的第一步,與生態共贏,才是整個行業持續發展的關鍵指標。"


    (編輯:admin)
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